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            西藏硼砂礦加工利用技術獲得重大突破
            [點擊量:2149] [作者:] [日期:2010-10-27]

            一、免蒸發以西藏硼砂礦生產優質工業硼酸副產無水芒銷

              在以西藏硼砂礦或工業硼砂生產硼酸時,會產生大量的副產品——硫酸鈉。硫酸鈉存在于硼酸母液中,如果不予提取,將勢必造成硫酸鈉在硼酸母液中積累,進而影響硼酸產品質量,使生產無法進行下去。一些企業為了保證硼酸產品質量,不得不將母液部分排放,但又造成了硼損失,硼收率在60-69%之間。如西部某公司以品位為28%的西藏硼砂礦生產硼酸,每生產1t產品的原礦消耗量在2700-3000kg之間,造成了生產成本的明顯增加。一些企業(如遼寧的一些以工業硼砂為原料的兩步法硼酸生產企業)雖然通過對硼酸母液的蒸發收得了副產品芒硝,但卻需要消耗大量的能源,經濟效益不佳,不僅如此,還增加了設備投資。

              2008年以來,南陽硼鎂工業技術研究所集中力量開展了芒硝(硫酸鈉)分離技術的研究并取得了成效。新開發的工藝以西藏天然硼砂礦或工業硼砂為原料,以硫酸為分解劑生產硼酸副產芒硝,工藝過程省去了蒸發濃縮工序,在常壓及免蒸發條件下,從硼酸母液中收得了副產品無水芒硝。該工藝的顯著優點有以下幾個方面:

              1、在傳統工藝基礎上減去了蒸發工序,節約了設備投資。一條年產3000t的硼酸生產線,可節約設備投資60萬元。

              2、大輻度降低了能源消耗。每生產1000kg硼酸同時副產500kg無水芒硝,耗原煤量被控制在200kg以內,耗電量控制在120kw·h。

              3、提高了硼酸收率。在以品位為28%的西藏硼砂礦生產硼酸時,每產出1000kg硼酸的原礦消耗量被控制在2200-2300kg之間。

              4、實現了產品質量的優質化。以該工藝生產的硼酸,產品質量完全可以達到進口標準。

              5、實現了硼酸母液的零排放,消除了環境污染,避免了硼損失。

              6、以該工藝對老廠進行改造,只需調整工藝參數,不需增加任何設備投資。

            二、以硼砂礦(灰礦)生產硼砂過程中過濾技術的改新

              在以西藏產灰色硼砂礦生產硼砂時,由于硼泥粘性較大,造成無法用壓濾機過濾,生產企業不得不采用沉淀法來實現硼泥與溶液的分離。由于硼泥洗滌不徹底,加之硼泥中含液量過高,因此,不僅影響了生產能力的發揮,而且明顯的限制了硼收率的提高。

              針對上述問題,南陽東方應用化工研究所組織技術攻關,順利解決了在以灰硼砂礦生產硼砂時硼泥與溶液分離問題,實現了硼砂礦漿的快速過濾。該工藝以某種廉價化學物質(絕對不是爐灰)為添加劑,添加量為投礦量的1.5%,同時以壓濾機作為分離設備,每過濾25m3礦漿,僅需50min。硼泥經洗滌吹干后,含水量不大于15%。

              主要經濟技術指標:

              助劑添加量:1.5%,單價約0.1元/kg;添加后過濾速度:50min/25m3;

              硼泥含水量:小于15%;

              硼收率:90-95%。

             

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